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连续锻造加热炉具有电压、电流调节器的控制系统的调节过程如下:
(1)连续锻造加热炉为了提高起动过程的稳定性,起动时,可利用继电器接点,使两个PI调节器都变成具有低放大倍数的倒相器。起动开始后,输出电压和电流沿线上升,当到达点对应的电压、电流时,继电器动作,使两调节器恢复PI特性。此时炉内是满炉冷料,负载等效阻抗*小,电流*大,电压调节器的额定设定电压值远大干中频反馈电压,经电压调节器的PI运算,输出达到限幅值。
输送到触发器,使整流桥可控硅的控制角逐渐减小,输出电压逐渐升高,负载电流很快达到额定值达时,电流反馈值与电压调节器的输出值正好相等(对应于点),起动过程结束。
(2)连续锻造加热炉恒流运行起动成功后,负载电流达到额定值。但由于负载等效阻抗太低,电压还远小于额定值,电压调节器不起调节作用,这时,系统相当于恒流控制系统。但随着炉科温度莲渐升高,负载等效阻抗升高,负载电压亦升高,曲线沿BC段变化,*终到达C点。c点是*佳运行点,在该点,电压、电流都达到额定值,输出功率*大。
(3)连续锻造加热炉恒压运行随着加热工件或炉料的温度进一步升高,负载阻抗进一步增加,直到超过额定等教阻抗,中频电压出现要超过额定电压的趋势,电压调节器便投入运行。由于中频电压反馈值具有超过设定值的趋势,电压调节器的输入端出现负偏差,它的输出值开始退离限幅电平,使得电流调节器的输入出现正偏差。这时,输出碱小,导致整流器控制角。增加,输出电流下降,输出电压也有所下降,从而再次达到电压设定值与反馈值相等,输出电压稳定在Ud”值。经过C点以后(CD段),电流调节器在低于额定电流下运行,不再起截流作用,系统的调节作用主要由电压谰节器来完成。所以,当系统转为电压控制系统时,相当于一个恒压源向巾频负载供电。
(4)停机将连续锻造加热炉电压调节器的设定信号逐渐减小到零,相应地输出电压也降到零而停机。